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電加熱反應釜泄漏都有什么原因

發(fā)布時間:2018-5-16 9:08:55 來源: 瀏覽次數(shù):
摘要:電加熱反應釜泄漏產生原因:1.填料選用不對,不耐介質的腐蝕,不銹鋼閥門,不耐閥門高壓或真v空、高溫或低溫的使用;2.填料圈數(shù)不足,

 電加熱反應釜泄漏產生原因:1.填料選用不對,不耐介質的腐蝕,不銹鋼閥門,不耐閥門高壓或真v空、高溫或低溫的使用;2.填料圈數(shù)不足,壓蓋未壓緊;3.填料安裝不對,存在著以小代大、螺旋盤繞接頭不良、上緊下松等缺陷;4.操作不當,用力過猛等;5.閥桿精度不高,有彎曲、腐蝕、磨損等缺陷6.壓蓋歪斜,壓蓋與閥桿間空隙過小或過大,致使閥桿磨損,填料損壞7.壓蓋、螺栓、和其他部件損壞,使壓蓋無法壓緊;8.填料超過使用期,已老化,喪失彈性 泄漏預防、排除方法:1.應按工況條件選用填料的材料和型式;2.填料應按規(guī)定的圈數(shù)安裝,壓蓋應對稱均勻地把緊,壓套應有5mm以上的預緊間隙;3.按有關規(guī)定正確的安裝填料,盤根應逐圈安放壓緊,接頭應成30℃或45℃;4.應遵守操作規(guī)程,除撞擊式手輪外,以勻速正常力量操作;5.閥桿彎曲、磨損后應進矯直、修復,對損壞嚴重的應及時更換;6.應均勻對稱擰緊壓蓋螺栓,壓蓋與閥桿間隙過小,應適當增大其間隙;壓蓋與閥桿間隙過大,應予更換7.損壞的壓蓋、螺栓及其他部件,應及時修復或更換;8.使用期過長、老化、損壞的填料應及時更換; 閥體和閥蓋的泄漏  電加熱反應釜泄漏產生原因:1.鑄鋼閥門鑄造質量不高,閥體和閥蓋體上有砂眼、松散組織、夾渣等缺陷2.鑄鋼閥門被重物撞擊后損壞3.天冷凍裂;4.焊接不良,存在著夾渣、未焊接,應力裂紋等缺陷  泄漏預防、排除方法:1.提高鑄造質量,安裝前嚴格按規(guī)定進行強度試驗,鍛鋼閥門;2.閥門上禁止推放重物,不允許用手錘撞擊鑄鐵和非金屬閥門,大口徑閥門的安裝應有支架3.對氣溫在0°及0°以下的閥門,應進行保溫或拌熱,停止使用的閥門應當排除積水4.由焊接組成的閥體和閥蓋的焊縫,應按有關焊接操作規(guī)程進行,焊后還應進行探傷和強度試驗; 法蘭閥門,法蘭密封面的泄漏2、卡子松動或數(shù)量不足    2、按設計要求,有足夠數(shù)量的卡子,并要緊固    瓷面產生鱗爆及微孔 1、夾套或攪拌軸管內進入酸性雜質,產生氫脆現(xiàn)象  2、瓷層不致密,有微孔隱患 1、用碳酸鈉中和后,用水沖凈或修補,腐蝕嚴重的需更換  2、微孔數(shù)量少的可修補,嚴重的更新 電動機電流超過額定值  1、軸承損壞  2、釜內溫度低,物料粘稠 3、主軸轉速較快 4、攪拌器直徑過大  1、更換軸承  2、按操作規(guī)程調整溫度,物料黏度不能過大 3、控制主軸轉速在一定的范圍內 4、適當調整二是消音器堵塞,氣不能快速的排出,導致抽送速度減慢。  三是壓縮空氣的水或雜質過多。進入隔膜泵配氣閥后堵塞進氣孔,或是卡住配氣閥芯。  四是配氣閥上下端蓋由于常時間受閥芯的沖擊導致閥蓋破損漏氣。 五是泵內部中軸四個密封環(huán)磨損而串氣。         2。流量減少。此種現(xiàn)象一般有以下幾種情況,         一是進出口單向閥(塑料球)磨損變小;蛴袟l狀物,大顆?ㄗ∷芰锨颉е挛蠒r排料口的料液回灌,排料時又把物料從進料口壓回去。        電加熱反應釜是隔膜片常時間拉伸變形,導致物料腔容積變小。三是黑色,厚的那層膜片破損。中軸帶動時走不到位。        3。泵不動。此種現(xiàn)象可能有幾種情況。一是閥芯嚴重磨損卡死。二是中軸的軸套磨損。此時應更換銅套。三是中軸兩端螺桿掉落。四是兩層膜片都破裂。五是隔膜泵倒置或平放。閥芯不能回位(代和第二代)      4。物料里面有雜質或油污。這種一般都是膜片破裂所致。       5。進出口漏料。一是螺桿沒有緊固,二是球座變形或O型圈損壞,三是兩端泵殼沒有對上孔位而傾斜,導致兩個出料口或進料口沒有在同一平面上




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